返修再制造

维修再制造

SERVICE PROJECT

单臂凿岩台车返修再制造

      在某山区铁路隧道工程中,一台凿岩台车承担着开挖钻孔施工任务。该设备投入使用 5年,累计完成超 10 万米钻孔,是隧道掘进效率的 核心利器。然而,施工中期设备突发故障:左钻臂动作卡顿、液压系统异响且油温持续偏高,钻孔深度仅达设计要求的 60%,直接导致隧道掘进工期滞后,日均施工产值损失超 20 万元。为快速恢复生产,施工方联合设备厂家技术团队启动紧急维修项目。


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一、故障诊断:抽丝剥茧定位多维度症结

接到维修任务后,技术团队采用 “症状分级 - 系统拆解 - 精准检测” 三步法开展诊断:

表观症状采集:现场记录故障现象 —— 左钻臂伸展 / 旋转动作响应延迟 2-3 秒,液压油箱温度最高达 75℃(正常阈值≤60℃),钻孔时冲击频率不足额定值的 50%。


液压系统:通过便携式液压测试仪检测主泵出口压力,发现压力值仅为 18MPa(额定压力 31.5MPa),初步判断液压泵存在内泄。同时检查回油滤芯,发现大量金属碎屑,提示液压部件存在磨损。

机械传动:拆解左钻臂关节处,发现关节轴承外圈磨损量达 0.8mm(极限磨损量 0.3mm),导致钻臂动作时机械阻力剧增。

电控系统:使用万用表和故障诊断仪检测钻臂动作传感器,发现某角度传感器信号输出异常,导致控制系统误判动作指令。

综合研判:故障由液压泵磨损内泄、钻臂关节轴承过度磨损、角度传感器故障三者叠加引发,属于多系统耦合性故障。


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二、维修实施:专业攻坚与流程化管控

针对诊断结果,项目组制定 “部件更换 + 系统调试 + 性能优化” 的维修方案,历时 5 天完成全流程作业:


液压系统:拆卸并更换主液压泵,同步更换液压油及高精度滤芯,确保油液清洁度达 NAS 6 级。

机械结构:采用数控加工中心定制耐磨关节轴承,通过热装工艺安装,保证配合公差控制在 0.02mm 以内。

电控系统:更换故障角度传感器,重新校准钻臂动作逻辑程序。


液压系统调试:通过液压泵变量机构调节,将系统压力恢复至 31.5MPa,同时测试各执行元件的动作平顺性,确保无卡滞、泄漏。

钻臂功能验证:模拟不同钻孔角度与深度的作业场景,测试钻臂动作响应时间≤0.5 秒,满足施工精度要求。

整机负载测试:在试验台模拟满负荷钻孔作业,连续运行 4 小时,监测液压油温稳定在 55℃以内,冲击频率恢复至额定值。


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三、效果评估:性能恢复与效益提升

维修完成后,设备经 15 天工程验证,各项指标表现优异:

施工效率:钻孔深度达标率 100%,单循环掘进时间缩短 25%,日均施工产值恢复至预期水平。

设备可靠性:连续作业无故障,液压系统、机械结构、电控系统的稳定性经第三方检测达标。

经济效益:维修总成本约 15 万元,对比工期延误损失,项目在维修完成后 15 天内即实现成本回收,后续每月可新增产值超 600 万元。


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从故障维修到管理升级本次维修项目不仅解决了设备故障,更形成了可复制的工程设备运维经验:

诊断方法论:建立 “症状 - 系统 - 部件” 的三层诊断模型,结合仪器检测与经验判断,提高故障定位效率。

维修标准化:编制《凿岩台车关键部件维修作业指导书》,明确液压泵、关节轴承等核心部件的拆装工艺、公差要求及测试标准。

预防性维护:提出 “定期油液分析 + 季度机械巡检 + 年度系统标定” 的维护体系,将故障预防前置,预计可降低同类故障发生率 70% 以上。

该项目以专业的诊断能力、高效的维修执行和系统的经验沉淀,为工程类大型设备的运维管理提供了标杆案例,也印证了 “精准维修是工程效率与效益的双重保障” 这一核心价值。



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